电磁脉冲阀喷吹改造方法
1、调整直角电磁脉冲阀的喷吹次序。喷吹时,让净气室每排的2个脉冲阀一起喷吹,每排之间的喷吹顺序设定为:1-4-7-10-2-5-8-11-3-6-9,每次只有2个脉冲阀同时工作,使分气箱压力值在每次脉冲阀动作后下降不过0.1MPa,在 组脉冲阀动作前能很快恢复到设定压力值。
2、让烟道左右两边净气室清灰顺序设定为:A1-B5-A2-B4-A3-B3-A4-B2-A5-B1,交替跳跃进行,这样可以左右两个主供气管路的供气是 平衡的。
3、将电磁脉冲阀的清灰周期暂时调整到60min左右,然后根据除尘器运行时的阻力变化情况进一步调整,直至调整到合理的清灰周期。
4、将离线清灰改为在线清灰。
经过以上改造,袋除尘器的结构、技术参数有了很大的变化。
改造后布袋除尘器滤袋的数量为2310条,比改造前减少了330条。虽然改造后的过滤风速为0.98m/min,但由于清灰方式改为在线清灰,没有了净过滤风速和毛过滤风速之分,与改造前的净过滤风速相差不大,因此并不影响布袋除尘器的正常工作运行。
电磁脉冲阀喷吹效果不好的原因分析:
淹没式电磁脉冲阀喷吹效果不好造成滤袋清灰效果不好,脉冲阀喷吹次序不正确、喷吹周期过短及气路系统设计不合理等原因造成的。
电磁脉冲阀分气箱中气体压力非常小,只有0.1MPa左右,根本不能满足脉冲阀正常工作时所需要的压力要求0.3~0.5MPa。袋除尘器共有10个室,净气室是 双阀结构,即每排喷吹管两端有2个脉冲阀,每个净气室共有11排22个阀。喷吹时,每排的2个电磁脉冲阀一起喷吹,并且相邻2排脉冲阀也一起喷吹,每次喷吹时共有4个脉冲阀一起工作。这样的喷吹次序显然是 不合理的,因为每次4个脉冲阀一起工作,耗气量是 非常大的,当脉冲阀动作后,分气箱压力下降非常大(一般不应大于0.1MPa),并且在 组脉冲阀动作前,不能恢复到正常压力设定值;同时,通过计算得知,所有脉冲阀工作一个循环所需的合理时间(即喷吹周期)是 45~60min,而实际上直通式电磁脉冲阀的喷吹周期只有10min左右,明显太短。再加上气路系统的主供气管路直径是 Φ89mm,有点偏小,导致气路系统在10min的喷吹周期内不能及时向每个分气箱中补充损耗的气量,使分气箱中气体压力不能及时恢复到设定值,脉冲阀不能正常工作, 终导致滤袋清灰效果不好,袋除尘器运行阻力偏高。
布袋除尘器采用的下进气方式,除尘器滤袋下部粉尘负荷较大,上部粉尘负荷小。由脉冲清灰原理可知,吸附在滤料表面的粉尘层粗细颗粒越均匀,则透气性能和清灰效果越好,而且滤袋越长这种缺陷越大。同时,由于清灰时灰尘的沉降方向与气流方向相反,很容易引起灰尘的二次吸附。所以,袋式除尘器采用下进气方式也是 除尘器滤袋清灰效果不好的原因之一。